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10kV电机运行柜与短接柜起动故障的分析

10kV电机启动后,当电流下降至1.5倍额定电流及综保设定时间满足(如40s),短接柜切除热变电阻软启动器,此时电机投全压,起动过程结束。本文扼要介绍其工作原理,并对两起启动失败案例进行分析与探讨。

1 引言

某氧气厂两套21000空分,使用两台10kV空压机(Siemens 10500kW,696A),两台10kV氧压机(上海电机厂 4200kW,270A)。四台电机都采用襄樊大力热变电阻软启动器进行启动,用珠海万力达MMPR-10H3-T1型综保进行控制启动操作。本文扼要介绍其工作原理,并对两起启动失败案例进行分析与探讨。2 电机启动原理

2.1 热变电阻软启动器原理

高压热变电阻软启动器由具有负温度特性的三相平衡电阻组成,当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻体逐减小,从而使电阻端电压逐步升高,启动转矩逐步增加,以实现电机平稳启动且降低启动电流。其属于恒电流软启动,启动电流为电机额定电流的2.0~3.5倍, 其启动电流曲线如图1。

图1 启动电流曲线

备注:1为直接启动电流曲线; 2为串热变电阻后启动电流曲线

2.2 一次回路

空压机电机与氧压机电机一次回路原理相同。

图2 一次原理图

2.3 二次回路

现给出氧压机电机二次回路图。图3为电流回路;图4为运行柜原理图,图5为其简图;图6为短接柜原理图,图7为其简图。

图3-1 电流回路

图3-2 电流回路

图4 运行柜原理图

图5 运行柜原理简图

图6 短接柜原理图

图7 短接柜原理简图

2.4 启动操作

由DCS发信号,电机降压启动。当启动电流下降至1.5倍额定电流及综保设定时间满足(如40秒)时,QF1运行柜JBZ1的39、40接点闭合联系锁合短接柜QF2, QF2合闸后切除热变电阻软启动器,此时电机投全压,起动过程结束。为了确保热变电阻软启动器在使用完毕后从电力线路中脱开,防止长期带电,拉下上、下隔离刀。3 两起启动失败案例分析

3.1空压机启动失败

此案例发生在开机调试阶段。由DCS发信号合QF1后,QF1合闸电机开始降压启动,当启动电流满足要求时,QF1运行柜JBZ1输出合QF2短接柜,即接点39、40闭合,闭合时间1秒后,QF2合闸。QF2合闸5秒后,QF1跳闸,QF2联锁跳闸,电机启动失败。

QF1运行柜JBZ1显示“QF2拒动”。而事实上QF2准确合闸,且整个启动过程都正常,为何启动失败,且QF1运行柜JBZ1显示“QF2拒动”?原因可能就在QF2信号反馈问题上。

经查,QF2发出的合闸信号与QF1运行柜JBZ1所需接收QF2合闸信号不在同一回路。对信号回路进行调整,即:把QF2发出的合闸信号与QF1运行柜JBZ1所需接收QF2合闸信号调整到同一回路,电机成功启动。

3.2氧压机启动失败

此案例发生在设备检修后。由DCS发信号合QF1后,QF1合闸电机开始降压启动,当启动电流满足要求时,QF1运行柜JBZ1输出合QF2短接柜,即接点39、40闭合,闭合时间1s后,QF2没合闸。

再等30s,QF2仍没有动作,氧压机电机电流仍没有明显变化(由启动电流下降到轻载运行电流170A)。如果氧压机电机继续通过热变电阻软启动器运行下去,而不将其切除,那么热变电阻软启动器会持续升温,后果不堪设想。

为了确保人身与设备安全,情急之下,在QF1运行柜上操作SA1开关,停下电机。

QF2没有合闸, 分析:①联锁QF2合闸回路出问题,如BZ1接点39、40没有闭合; ②QF2信号反馈出问题,QF2没有动作,其信号已送到JBZ1输入接点52、60。依据珠海万力达JBZ2(MMPR-20H-T2型微机电动机差动保护装置)产品说明书关于QF2拒动闭合说明:当闭合单元输出合QF2信号5s后,QF2柜仍没有合上即端子52、60未闭合,保护装置分闸并报警“QF2拒动”。

经查,原来是TA3进微机JBZ1的电流保护回路开路。这样一来,JBZ1就失去了何时闭合39、40的判断依据,更失去了QF2有无闭合与其他保护功能的判断依据。TA3试验端子恢复后,电机成功启动。4 结论

上述的故障也许不是很难,但是毕竟还是故障。一旦是故障,肯定要造成损失。拿空压电启动失败造成电能的损失来说吧:启动20s内按3倍额定电流来计算,1.732×10kV×3×696A×0.89×20S/3600S=178.8kWh。这是直接的损失。简接损失就无法计算, 如伤害设备, 影响生产等。

希望在调试时尽量做到每一个信号准确无误,在检修后每一个信号都能准确恢复,在开机前能检查到位,保证每一次开机顺利成功。(本文选编自《电气技术》,作者为石海钦。)

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